腐竹場(chǎng)污水處理設(shè)備
*豆制品廢水 主要源于洗豆水、泡豆水、漿渣分離水、壓濾水、各生產(chǎn)工藝容器的洗滌水、地面沖洗水等,其中黃泔水CODcr高達(dá)20000mg/L-30000mg/L,泡豆水的CODcr3000ng/L-4000mg/L,地面沖洗廢水及其他廢水CODer相對(duì)較低。
濰坊138中能5448美亞5103

豆制品生產(chǎn)過程中屬于間歇生產(chǎn)方式,排水時(shí)間較集中,水量水質(zhì)不均勻,黃漿水SS高達(dá)1000-1500mg/L,厭氧條件下易在廢水表面產(chǎn)生浮渣層;高濃度廢水水溫較高,極易fu敗酸化,到達(dá)廢水站內(nèi)時(shí),廢水PH值可達(dá)到5左右;豆制品廢水污染物主要是多糖、蛋白質(zhì)和維生素等物質(zhì)所組成總體上可生化性較好,易于生化降解。
腐竹加工的地區(qū)比較集中,主要在山東菏澤、河南安陽內(nèi)黃、江西高安、廣西等多地盛產(chǎn)腐竹、油皮等豆制品。
腐竹加工生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的主要廢水由沖泡大豆的廢水(泡豆水)、壓榨過程中流出的黃泔水及洗滌器具的廢水組成。泡豆水和黃泔水總量是大豆重量的5.5到7倍,其中黃泔水的排放量是大豆投料量的4到5倍,即每天加工100kg大豆約產(chǎn)0.4t廢水。豆腐生產(chǎn)清洗用稅的量是大豆重量的10到20倍,即每天生產(chǎn)100kg大豆產(chǎn)1到2t的清洗廢水。豆制品腐竹加工廢水特點(diǎn): 腐竹加工廢水的排放量大有機(jī)物濃度高,成分復(fù)雜。以豆腐生產(chǎn)為例,黃泔水COD高達(dá)20000到30000mg/L,泡豆水COD為4000到8000mg/L,洗滌沖洗稅COD為500到1500mg/L。泡豆水的主要承認(rèn)有水溶性非蛋白氮、稅蘇糖、棉籽糖等寡糖,檸檬酸等有機(jī)酸以及水溶性維生素、礦物質(zhì)等,此外,還有異黃酮等色素類物質(zhì)。黃泔水的組成更為復(fù)雜,除含泡豆水的所有成分以外,還含有蛋白質(zhì)(大豆清蛋白、大豆凝血素、胰蛋白酶抑制因子等)、氨基酸、脂類等。腐竹生產(chǎn)清洗用水中含有大豆清蛋白、糖類、豆渣和清潔劑等。
豆制品污水處理設(shè)備-氣浮機(jī)原理:
-氣浮機(jī)工作主要依靠懸浮物表面有親水和憎水之分。憎水性面容易附著氣泡,因而可用氣浮法。親水性顆粒絮凝處理后可以轉(zhuǎn)為憎水性。水處理中的氣浮法,常用混凝劑使膠體顆粒結(jié)成為絮體體具有網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu),容易截留氣泡,從而提高氣浮。再者,水中如有表面活性劑可形成泡沫,也有附著懸浮顆粒一起上升的作用。

氣浮機(jī)配套的溶氣罐產(chǎn)生溶氣水,溶氣水通過釋放器減壓釋放到待處理的水中。溶解在水中的空氣從水中釋放出來,形成20-40um的微小細(xì)泡,微小溶氣水泡同污水中的懸浮物結(jié)合,使懸浮物比重小于水,并逐漸浮到水面形成浮渣。水面上備有刮板系統(tǒng),將浮渣刮入污泥池。清水從下部經(jīng)溢流槽進(jìn)入清水池。
國(guó)內(nèi)外多年的實(shí)踐證明,對(duì)于易生物降解的有機(jī)廢水,生化處理是為有效和經(jīng)濟(jì)的處理技術(shù),包括厭氧、好氧技術(shù)和穩(wěn)定塘等。對(duì)于濃度較高的有機(jī)廢水單獨(dú)的厭氧處理一般不能夠達(dá)到處理要求,單獨(dú)的好氧處理運(yùn)行費(fèi)用高,厭氧—好氧串聯(lián)工藝結(jié)合了厭氧處理工藝和好氧處理工藝的優(yōu)點(diǎn)而避免了各自的缺點(diǎn),厭氧處理工藝能耗低、污泥產(chǎn)量低,負(fù)荷高,但出水不達(dá)標(biāo);好氧處理工藝出水水質(zhì)好,運(yùn)行穩(wěn)定,但需能耗,污泥產(chǎn)量較高。因此厭氧—好氧串聯(lián)工藝在能耗、投資、處理成本和治理效果方面都具有較大的*性。我們根據(jù)廢水的水質(zhì)特點(diǎn)及種豬場(chǎng)具體條件,結(jié)合多項(xiàng)工程的成功經(jīng)驗(yàn),本著投資省、運(yùn)行費(fèi)用低、操作管理方便的原則,確定了UASB厭氧—改良SBR—消毒—兼性塘處理工藝。
工藝流程說明
廢水首先經(jīng)過篩濾池預(yù)處理,篩濾池分二格,分別安裝篩濾裝置,篩濾裝置采用100目不銹鋼絲網(wǎng)過濾,可去除廢水中絕大部分固體物質(zhì),從而減少后續(xù)工藝的處理負(fù)荷。同時(shí)靠出口一端池底設(shè)砂濾裝置,在池交替使用時(shí)濾干積水。篩濾濾出的固體殘?jiān)刻烊斯で謇硗膺\(yùn)與糞渣一起處理。篩濾池出水經(jīng)提升泵進(jìn)初沉池,初沉池分四格,廢水在初沉池內(nèi)進(jìn)一步分離出細(xì)小顆粒(如糞便、飼料等)。在初沉池進(jìn)口投加石灰乳溶液,一方面,投加石灰改善廢水的沉降功能,使廢水中的膠體物質(zhì)發(fā)生電中和形成絮體,使微小顆粒能共同沉淀下來,在初沉池得到分離;因廢水排放量有波動(dòng)性,為保證后續(xù)處理單元的連續(xù)穩(wěn)定運(yùn)行,廢水經(jīng)初沉池后進(jìn)調(diào)節(jié)池進(jìn)行水質(zhì)水量調(diào)節(jié)。調(diào)節(jié)池的水緩慢地連續(xù)均勻加入處理系統(tǒng),減少對(duì)系統(tǒng)的沖擊負(fù)荷。 調(diào)節(jié)池出水經(jīng)提升泵進(jìn)入U(xiǎn)ASB高效厭氧池、改良SBR池二級(jí)處理工藝,UASB高效氧池內(nèi),廢水中蛋白質(zhì)等大分子有機(jī)物質(zhì)在厭氧菌的作用下首先分解成小分子物質(zhì),小分子物質(zhì)部分降解成CH4等物質(zhì),厭氧池出水自流進(jìn)改良SBR池進(jìn)行生物氧化。
(3)UASB[12~14]:這種工藝處理豆制品廢水時(shí)啟動(dòng)過程快,易于形成顆?;幕钚晕勰?;穩(wěn)定行時(shí),COD去除率保持在80%的*容積負(fù)荷率達(dá)20kg?m-3d-1,產(chǎn)氣率達(dá)到1016m3?m-3d-1,生產(chǎn)性規(guī)模運(yùn)行時(shí);在HRT2d,溫度30~32℃條件下,容積負(fù)荷率可達(dá)515~715kg?m-3d-1,COD的總?cè)コ蔬_(dá)9715%,其抗沖擊負(fù)荷和低pH的能力也很強(qiáng)。UASB處理豆制品廢水有處理效率高、三相分離效果好、污泥沉降性好的優(yōu)點(diǎn)。
(4)兩相厭氧發(fā)酵工藝:采用兩相厭氧發(fā)酵工藝處理豆制品廢水的研究表明,廢水經(jīng)過產(chǎn)酸器,HRT為3h,大部分有機(jī)物降解成中間產(chǎn)物,VFA從300mg?L-1上升到2000~3000mg?L-1;出水進(jìn)入產(chǎn)甲烷器,不同產(chǎn)甲烷反應(yīng)器的處理效果有所變化。以UASB為例,COD容積負(fù)荷率為1017kg?m-3d-1,HRT為28h時(shí),COD的去除率可保持在90%。

好氧處理 腐竹場(chǎng)污水處理設(shè)備
好氧生物處理對(duì)污染物的去除相當(dāng)*,有研究指出,好氧方法如AB法對(duì)豆制品廢水的處理效果良好;A段的COD負(fù)荷率210kg?m-3d-1左右,HRT610h,B段則分別為013kg?m-3d-1和810h,進(jìn)水CODcr濃度是6000~7000mg?L-1,出水可低于200mg?L-1。目前,有的小型豆制品廠利用膜生物反應(yīng)器(MBR)好氧處理此類廢水,總HRT為24h,處理后的出水SS小于10mg?L-1,CODcr小于30mg?L-1,NH+42N*硝化。
厭氧-好氧結(jié)合處理
采用厭氧與好氧處理相結(jié)合的工藝,廢水首段經(jīng)過厭氧發(fā)酵,絕大部分有機(jī)污染物被降解去除,部分難降解的大分子物質(zhì)也被轉(zhuǎn)化成小分子中間產(chǎn)物;厭氧出水進(jìn)入好氧段,采用活性污泥法或氧化塘法處理。